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品质异常改善报告

时间:2024-07-19 13:36:51 其他报告 我要投稿
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品质异常改善报告

  在生活中,接触并使用报告的人越来越多,不同种类的报告具有不同的用途。那么你真正懂得怎么写好报告吗?下面是小编整理的品质异常改善报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

品质异常改善报告

品质异常改善报告1

  一、问题描述

  在生产过程中,我们发现产品存在以下品质异常问题:

  1、产品表面存在瑕疵。这些瑕疵包括凹坑、气泡和磨损等。

  2、产品尺寸不符合要求。其中,长度和宽度的误差超过了标准。

  3、产品的颜色存在偏差。色差较大,不符合客户的要求。

  二、原因分析

  1、因为生产工艺不严谨,操作失误导致产品表面出现瑕疵。需要改善操作规范和质量控制管理。

  2、产品尺寸的'误差是因为加工工艺不够精细。需要改善机械设备精度和技术操作水平,以确保产品尺寸达到要求。

  3、产品颜色偏差是因为原材料的色差较大。需要优化采购管理和品质控制流程,确保选购的原材料符合客户的要求。

  三、改善措施

  1、加强员工培训,提高操作技能和质量意识。

  2、更新设备,采用更加精密的机器和工具。

  3、优化采购流程,加强对原材料的检验和选择。

  4、建立更完善的质量控制系统,确保产品符合标准。

  四、效果评估

  经过以上改善措施的实施,我们进行了多次生产,并对产品进行了严格的检验。结果表明,产品的质量明显得到了提升,产品表面瑕疵率降低了80%,尺寸误差降低了50%,颜色偏差明显减少。客户对我们的产品质量也给予了更高的评价。

  五、结论

  在产品生产过程中,遇到品质异常问题是不可避免的。针对不同的问题,我们需要有相应的改善措施,并进行有效的实施和评估。通过不断的改善和优化,我们可以提高产品质量,满足客户要求。

品质异常改善报告2

尊敬的领导:

  您好!

  报告内容如下:

  近期公司连续出现品质重大异常,从而造成产品直接报废,给公司无论是在经济上还是在信誉上都造成重大不良影响,做为公司品保课主要负责人的我难绺其责,连续出现重大品质缺失不能不说是我对工作的一种失职。所以,在此向各位领导表示歉意与自责!请各位领导谅解!鉴于公司近期品质上所出现的缺失,为能吸取失败经验与教训,总结缺失原因,预防类似事件再发生,职作出下述预防改善报告书,请领导指正!谢谢!

  一、批性重大异常品质问题发生原因与责任回顾:

  1、3/14日元茂料号:2A044002尺寸偏移超差报废336SPNL21#机生产。生产者:宋乐恒。检验者:张大燕。班别:白班不良原因:PIN钉打偏,未制作全轴首件,直接捞槽将板捞偏,造成尺寸不符,全数报废;

  2、4/8日旭发料号:H024E007多捞露铜报废150SPNL22#机生产生产者:张顶峰。检验者:周圆。班别:白班不良原因:机台故障,操作员及品保未认真检查成型板外观,未及时发现,生产3趟板后品检发现,造成150SPNL报废;

  3、4/10日昆颖料号:E012E6039多捞露铜报废80SPNL12#机生产。生产者:黄忠明。检验者:沈秀娟。班别:白班不良原因:生产首趟后,机台修理程式被改动。操作员及品保未意识到调机后对机台及成型板的认真确认,使成型的第二趟板流至品检处,品检发现,不良发现后经追查机台上正成型之该趟板已造成报废,其报废2趟板,共计80SPNL。

  二、缺失原因分析:

  依据以上各批性异常问题所发生的`原因分析,造成上述批性异常不良的原因经分析有如下因素:

  1、品保品质管控体系/模式缺失,管控模式不健全,导致品质于生产中失效,品质管控模式不能完全预防不良品的发生;

  2、品保人员品质意识/品质概念不强,对品质意识淡薄,于工作中未真正意识到品质之危机性与突发性,未认真履行品质事前控制之义务性,未事前预防品质,造成生产品质缺失;

  3、产线操作员/品保员未尽工作义务,工作不认真,不按工作程序步骤作业,导致工作中疏失/漏洞出现;

  4、干部对组员管理松散,未认真追踪/确认/检查/验收/督导组员工作之成效,造成工作纪律散漫,思想意识/使命感不强,团队战斗力/管理成效不佳导致品质状况下降或缺失发生;

  三、预防改善方案:

  经对近期时间所出现的异常缺失原因所作的反思,为预防类似事件再次发生,制定如下预防改善方案。

  1、尔后不论何种机台生产生产何种料号,严格要求于生产前均需要制作首件,且每轴皆要制作首件,首件经品保确认OK后方可正式量产,预防PIN钉偏造成尺寸偏移不良的出现;

  2、严格要求品保确认首件的先后顺序,先确认首件外观,再确认首件尺寸,并要求将确认结果记录在“首件检查日报表”内;

  3、品保人员确认尺寸时,要求结合工程提供的简图用卡尺测量槽/边/孔/外形尺寸,并将测量数据记录在“首件检查报表”内;

  4、不能用卡尺测量的尺寸,品保人员要将首件送二次元处对尺寸作全测确认首件;品保首件确认OK后,送品保组长审核确认并建立首件OK样品,将首件样品放置于制作机台处,以便操作员/品保对量产后产品以首件作对比确认用;

  5、量产中生产下机的每趟板均要求操作员做自检确认,主要检查底板与面板(底板主要检查有无漏捞/未捞透,面板主要检查多捞及刮伤等),操作员及品保检验均要记录检查数据与结果,特别是品保人员要记录检验的数量与频率,要与生产记录相对应;

  7、产线干部/品保干部对组员的执行状况作验收/确认/查核,未按要求作业的人员要进行必要的处罚;

  8、每日每周对组员进行品质不良宣导/客诉宣导,让其了解厂内及客诉品质异常,教育训导员工品质意识;

  9、利用公司相关品质统计表张贴公布品质,使全体员工认识品质,优劣对比激发品质竞争气氛,提升公司品质现状;

  10、干部自我反省,增强责任感与使命感,以身作则,发挥督导力与管理力。

  以上,请领导批示并请教导!谢谢!

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